Robotersteuerung Rho3 (IQ140) NOT-AUS

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  • Hallo!


    Die geschriebenen Programme laufen bereits alle. Unser einziges Problem ist nun folgendes: Immer, wenn wir eine zu hohe Beschleunigung (A>10) einstellen, fährt der Roboter kurz los und bleibt dann sofort wieder stehen, weil er vom Not-Aus gestoppt wird (egal ob PTP oder Linearbewegung).


    Woran kann das liegen? Vielleicht an den Maschinenparametern?


    Danke im Voraus!


    Lg Gerry

  • Naja,
    vielleicht liegt es einfach daran, dass er die Beschleunigung nicht schafft :zwink:
    Das Ding hat halt mal seine Grenzen, und nicht alles was man programmieren
    kann muss der Roboter dann auch schaffen, so gern man das manchmal möchte.


    Hermann

  • Es kann auch sein das die Servos nicht in dem AUTOMATIK Modus sind.
    Das heißt :
    Roboter im AUTO Betrieb, Sicherheitskette ext. ok, aber AUTOmatik Freigabe nicht da.
    Wie ich gelesen habe war der Roboter in Zelle, schau mal nach ob im Schaltschrank die exteren Automatikkette geschlossen ist.
    Hab das Problem mal gehabt.



    Wenn die Beschleunigung zu groß wäre, würden die Servos in Störung gehen.


    Gruß German Service

  • Hallo!


    Haben uns mal auf die Suche nach der externen Automatikkette gemacht, sind aber nicht fündig geworden. Wo soll die sein? Und wozu ist die eigentlich gut?


    Danke im Voraus!


    Gerry

  • Hallo!


    Habe ein großes Problem. Nach dem Booten der Steuerung zeigt das PHG folgendes an:


    Systemfehler 102
    falsche MK-Bestueck.


    und dann die Option


    -->MP ändern.


    Wir haben einige Steuerleitungen (X11, X12,...) neu verkabelt. Kann es sein, dass es sich nur um einen vertauschten Draht handelt? Oder ist etwas anderes die Ursache dafür???


    Bitte um schnelle Vorschläge, es drängt ziemlich!


    Danke im Voraus!


    Lg Gerry

  • Hi,
    also wenn's vor der Umverkabelung ging, an was soll's denn sonst liegen?


    Im schlimmsten Fall ist jetzt die Eingangskarte für die Messsysteme defekt :bawling:.


    "Flasche MK-Bestueck" dürfte heissen: falsche Messsystemkarte bestückt.


    Hermann

  • He Gerry könntest du dichmal mit mir in verbindung setzen hab die gleichen Probleme mit dem Sr 60 wie du und würde gern erfahren wie du deine gelöst hast.


    Dankeschön

  • Hallo,
    was genau der Lösungsansatz war wäre wohl für alle was, wenn möglich bitte posten und ROPS4 ist zu 100 mit rho3 kompatibel, benutze ich nur an IQ140, IQ150, bis dahin und vielen dank MfG Christian!!!

    Einmal editiert, zuletzt von titan72 ()

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