Hallo,
nach dem der Roboter (KRC4) beim Kunden aufgestellt wurde, fährt der Roboter nicht mehr aus dem Ruhezustand wieder hoch, sondern macht immer einen Kaltsart. Wie die Hotline jetzt rausgefunden hat, tritt beim herrunterfahren ein EtherCat-Fehler auf und der Roboter meint dann beim erneuten Start einen Kaltstart machen zu müssen. Die EtherCat-Koppler werden vom Roboter über die Option US1 versorgt. Also ist es ja logisch, das beim ausschalten die 24V weggehen und ein Busfehler auftritt. Bei der Installation beim Kunden sind noch zusätzliche Abnehmer an die 24 V gekommen. Deshalb reicht wohl der Puffer vom Netzteil nicht mehr (Vermutung). Vorher hatte ich die gleiche Anwendung mit einem KRC2 und DeviceNet realisiert und nie Probleme in der Hinsicht gehabt.
Wie kann ich den Kaltstart umgehen ? Ich habe keine weitern 24V zur Verfügung und die Analge wird über einen Haupschalter ausgeschaltet.
Vielen Dank für Eure Ideen.
Mike