Beiträge von Robotfreak

    Danke Dir mal wieder! Du kennst ja wirklich jede Antwort auf meine Fragen hier im Roboterforum :huh:!


    Die manuelle Übertragung des ca. 7MB großen KRL Programms funktioniert auch nicht.


    Interessant ist der Hinweis, dass die Beschränkung von NC-Programmen weitaus geringer ist. Werde es nächste Woche einmal mit Kuka.CNC testen. Danke und ein schönes Wochenende!

    Hallo liebe Forenmitglieder,


    ich habe eine Frage zum "DirectoryLoader". Wir haben ein ca. 7 MB großes KRL Fräsprogramm (hinterher werden die Programme noch größer). Der Controller bzw. die KRC4 meldet beim manuellen kopieren vom USB-Stick, aber auch beim Übertragen mit dem "DirectoryLoader", dass nicht genügend Speicher für das Programm zur Verfügung steht.

    Meines Wissens ist der "DirectoryLoader" u.a. aber dafür gemacht, größere Programme gestückelt zu laden (steht zumindest so in der Dokumentation).

    Macht dieser das automatisch, oder muss ich die Programme selber stückeln und in jedem KRL Programm am Ende den "DirectoryLoader" selber aufrufen und so Programme nacheinander zur Steuerung laden? Ich finde kein Beispiel in der Dokumentation.


    Hat jemand eine Idee?

    Vielen Dank schon einmal im voraus.


    Hier die wichtigsten Kenndaten des Roboters:


    Roboter KR240 R2900 ULTRA C4 FLR

    Steuerung KRC4

    SW-Version V8.3.39

    Bedienung Smartpad-2


    SW Optionen (Technologie-Pakete):

    BoardPackage=1.4.0

    DiagnoseSafety=2.1.0

    DirectoryLoader=3.0.3

    EthernetKRL=2.2.9

    KUKA.CNC=2.1.7

    KUKA.SoftwarePackage smartPAD-2=1.0.3

    LoadDataDetermination=6.2.11

    ProConOS 4-1=4.1.5

    Profinet KRC-Nexxt=3.3.1

    SafeOperation=3.2.4


    Zusatzachsen:

    Lineareinheit KL4000_Q_40 ( Achse 7 )

    Drehtisch KP1-V500_40 ( Achse 8 )

    Vielen Dank für die schnelle Antwort!


    Als Synchronisierung habe ich in den entsprechenden Kanalparametern M100/M101 "MVS_SVS" eingestellt. Nach einem Roboter-Neustart funktioniert die Synchronisierung nicht.


    ABER gestern habe ich herausgefunden: Gehe ich nach einem Roboter-Neustart in die Kanalparameter-Einstellungen und speichere dort nochmal - ohne etwas zu ändern - funktioniert der Synchronisationsmechanismus. Die Steuerung merkt sich die "MVS_SVS" Modus der einzelnen M-Befehle nach Neustart korrekt.


    Beim nächsten Roboter-Neustart muss der Kanalparameter Speichervorgang aber dann wieder durchgeführt werden, damit die M-Befehl-Synchronisierung korrekt funktioniert.


    Muss ich vielleicht erst irgendwo etwas aufrufen, damit die Konfiguration automatisch bei Neustart geladen wird?

    Hallo liebe Forenmitglieder,


    ich schaffe es nicht, dass ein GCode Programm in Kuka CNC auf die Quittierung eines M Befehls wartet. Der M-Befehl setzt/löscht die entsprechenden Bits in der PLC, wartet aber nicht. Das GCode Programm wird einfach weiter ausgeführt, egal welche Synchronisierung für den M-Befehl in den Kanalparametern gesetzt ist.


    Beispiel GCode Programm:


    M100

    G01 X100 F2000


    Im Handbuch


    KUKA System Technology

    KUKA.CNC 2.1

    For KUKA System Software 8.3


    auf Seite 16 sind die PLC Signalnamen aufgelistet:


    Acknowledge.PNG


    Das entsprechende Bit in der PLC CNC_M100_M101_Out wird entsprechend bei M100/M101 gesetzt/gelöscht, aber die Signale CNC_M100_In/CNC_M101_In zur Quittierung sind wirkungslos bzw. werden übergangen.


    Hat jemand eine Idee?

    Hier die wichtigsten Kenndaten des Roboters:

    Roboter KR240 R2900 ULTRA C4 FLR

    Steuerung KRC4

    SW-Version V8.3.39

    Bedienung Smartpad-2


    SW Optionen (Technologie-Pakete):

    BoardPackage=1.4.0

    DiagnoseSafety=2.1.0

    DirectoryLoader=3.0.3

    EthernetKRL=2.2.9

    KUKA.CNC=2.1.7

    KUKA.SoftwarePackage smartPAD-2=1.0.3

    LoadDataDetermination=6.2.11

    ProConOS 4-1=4.1.5

    Profinet KRC-Nexxt=3.3.1

    SafeOperation=3.2.4


    Zusatzachsen:

    Lineareinheit KL4000_Q_40 ( Achse 7 )

    Drehtisch KP1-V500_40 ( Achse 8 )

    Wir konnten das Problem auf die Achskonfiguration zurückführen. Vielen Dank für Deine kompetente Hilfe! Die Termine für die Kuka-Schulungen liegen noch ein wenig in der Zukunft.... Deshalb hier noch einmal drei Fragen.


    Leider können wir die Achsen im ISG-Kernel zwar angeben, aber nicht weiter konfigurieren.


    1) Welche Software-Tools werden benötigt um die Zusatzachsen auf der

    CNC-Seite (ISG-Kernel) zu konfigurieren?


    2) Können die Konfigurationsdaten der Zusatzachsen von der KUKA-Seite

    automatisch übernommen werden?


    3) Falls nein, gibt es eine Anleitung zur Vorgehensweise bei der

    Konfiguration "von Hand"?


    Vielen Dank schon einmal im Voraus.

    Hallo liebe Forenmitglieder,


    wir wollen eine G-Code Datei vom Kuka-Roboter ausführen lassen. Auf unserem Roboter ist KUKA.CNC installiert.

    Während der Abarbeitung des ersten G-Code Befehls treten in der Robotersteuerung folgende Meldungen auf (siehe Anhang1 - G-Code Ausführung):


    * Aktuelle WKS-Ausgangsposition der kinematischen Vorwaertstransformation.

    * Aktuelle MKS-Eingangsposition der kinematischen Vorwaertstransformation.

    * Kinematische Transformation: Unzulaessige Achspositionen.



    Die vom G-Code angegebene Bewegung wird von der Steuerung übernommen und als "To Go" angezeigt, der Roboter führt diese aber nicht aus.


    Um die Steuerung in den CNC Modus zu wechseln, muss laut Kuka-Handbuch cncMotion() aufgerufen werden. Innerhalb von cncMotion() wird wiederum MOVE_EMI() aufgerufen (siehe Anhang2 MOVE_EMI in cncMotion.src).



    Der Aufruf erzeugt u.a. folgenden Fehler (siehe Anhang3 Fehlermeldungen MOVE_EMI):


    * Geschwindigkeitsüberhöhung A7 31101.7%; Reset oder Satzanwahl erforderlich



    Irgendwie scheint Achse 7 (Linearachse) Probleme in der Transformation zu erzeugen, wir wissen aber nicht wie und wo man diese in KUKA.CNC konfiguriert. Bewegungsfahrten ohne KUKA.CNC funktionieren ohne Probleme. Habt Ihr eine Idee, wie wir das Problem beheben können und die G-Codes ausgeführt werden?


    Hier die wichtigsten Kenndaten des Roboters:

    Roboter KR240 R2900 ULTRA C4 FLR

    Steuerung KRC4

    SW-Version V8.3.39

    Bedienung Smartpad-2


    SW Optionen (Technologie-Pakete):

    BoardPackage=1.4.0

    DiagnoseSafety=2.1.0

    DirectoryLoader=3.0.3

    EthernetKRL=2.2.9

    KUKA.CNC=2.1.7

    KUKA.SoftwarePackage smartPAD-2=1.0.3

    LoadDataDetermination=6.2.11

    ProConOS 4-1=4.1.5

    Profinet KRC-Nexxt=3.3.1

    SafeOperation=3.2.4


    Zusatzachsen:

    Lineareinheit KL4000_Q_40 ( Achse 7 )

    Drehtisch KP1-V500_40 ( Achse 8 )


    P.S.: Dies ist mein erster Forenbeitrag und ich hoffe die Frage verständlich formuliert zu haben. Mein Kollege und ich sind noch Kuka Anfänger :-).