Mahlzeit,
nach einem halben Jahr Stillstand und anschließendem wechsel der Pufferbatterien bekomme ich sporadisch Synchronisationsfehler auf allen 6 Achsen, die sich sofort quittieren lassen.
Die kommen manchmal nach 2 Sekunden, manchmal nach 60 Sekunden, egal welche Achse bewegt wird.
Nur einmal war ein Kaltstart notwendig weil anscheinend er komplette Antriebsstrang plötzlich unbekannt war und alle Bremsen gestört waren...
Interessant war, dass es anscheinend Meldungen gibt, die sofort wieder verschwinden. Ich habe die mit einer Zeitlupenaufnahme aufgezeichnet.
Mittlerweile habe ich die Logdatei so eingestellt, dass er alles mit schreibt. Die Datenbank war bis gestern einfach leer...
Ich experimentiere weiter und werte die Log-Einträge weiter aus. Hab mir ein Excel-VBA-Tool gebastelt das mir den Inhalt der exportierten Text-Datei übersichtlich darstellt und filtern lässt.
Kann das Tool bei bedarf gerne hochladen.
USB war bis vor kurzem deaktiviert, auch da gab es diese Fehler schon.
Ich habe es aktiviert um Daten aus dem Roboter heraus zu bekommen, da ich weder Disketten noch Laufwerke habe um diese zu lesen.
Netzwerkanschluss steht auf der Agenda um mit Netzwerkspeichern zu kommunizieren.
So wie ich das lese bleiben mir folgende Schritte:
1. alle Bus-Kabel aus und wieder einstecken, Fertigungsdatum überprüfen, da es vor KW33/05 zu Fertigungsfehlern kam
-> mein Roboter ist Baujahr 2004, daher sehr wahrscheinlich
-> Baujahr ist doch 2005, Kabel haben den Aufdruck KW39/05, sollten also OK sein
-> aus diesem Thread hier
2. KSD-Logs direkt mit dem DSERDW--Tool auslesen und nach den Fehlercodes 161 bis 163 ausschau halten
-> aus dem Thread hier
3. Wärmeleitpasten der Kühlkörper am PC erneuern
-> schadet bei alten PCs nie, verbessert die Kühlleistung
-> letztendlich doch nicht gemacht
4. alle Kondensatoren am PC untersuchen
-> aufgeblähte oder ausgelaufene ersetzen
-> keine aufgeblähten Kondensatoren gefunden
Fun Fact: Der Roboter ist zwar von 2005, hat aber erst 180 oder 380 Betriebsstunden auf dem Buckel (DSE-RDW-Tool sagt bei den KSDs und dem KPS 380h, in den Informationen zum Roboter steht 180h)
5. nach und nach alle Komponenten am Bus auf defekte Kondensatoren hin untersuchen
-> sporadisches verhalten bei stationären elektronischen Platinen ist nach meiner Erfahrung ein Kondensator
-> alle anderen Fehler würden sich durch dauerhaften Ausfall äußern FALSCH
-> keine aufgeblähten Kondensatoren gefunden
6. RJ-11 und RJ-45 Stecker auf Korrosion hin untersuchen und ggf. reinigen oder austauschen
-> keine Korrosion gefunden
7. RJ-11 und RJ-45 Buchsen auf Korrosion hin untersuchen und ggf. reinigen
-> keine Korrosion gefunden
8. Steckverbindungen vom KRC2 zum Roboter und am Roboter auf Sitz und Korrosion prüfen
-> Sitz überall ok
-> keine Korrosion gefunden
9. Kabel vom KRC2 zu den Motoren/Encodern auf Kabelbruch prüfen
-> Fleißarbeit
-> halte ich für unwahrscheinlich da die Meldungen kommen egal welche Achse bewegt wird
-> letztendlich doch nicht gemacht
Hab ich was vergessen? Was kann ich noch machen?
LÖSUNG (detailiert im Thread nach zu verfolgen)
Zwei Buskabel miteinander getauscht, alles läuft wieder.
Vielleicht war es auch ein Kabelbinder, der die Buskabel gequetscht hat, jetzt läuft aber wieder alles.