wenn ich es speichern will sagt er "508 DISK MEMORY FAULT 4" schreibschutz ist raus!
ABB ASEA IRB 6/2
- Ennsen
- Erledigt
-
-
Hatten wir ja auch schon....
Du hast neue Disk genommen oder eine, wo Du schon was drauf gemacht hast?
Wenn ganz neue, Formatiert?
-
🤦♂️🤦♂️ jau sorry.
was man nicht alles behalten muss 😅
Habe alles gemacht aber hat aich nichts verändert.
KA1 ist aktiviert also man sieht den roten Strich im schauglas.
Lampen im standby =
DSDX110 ERSTE: Output 11 und Input 6, 8 und 16
Auf der 2. DSDX110 nur Input 12 und 14
Im RUN Modus auf der 1. Output 10, 16 dauerhaft und 14 blinkt.
Auf der 2. Sind Output 1 und Input das selbe wie im Standby
-
und output 12 im Standby auf der 1. Nachdem ich das erste mal nach Neustart den Run betätige
-
Du redest von den LED's auf den Karten, oder?
Ist eben riesen mist, dass dies nicht immer übereinstimmt mit den Ausgängen, die Du nutzen kannst im Roboter Sind eigentlich sogenannte Channels der Karte.
DSDX110 ERSTE: Output 11 und Input 6, 8 und 16
OUT CHANNEL 11 der Karte wäre Standby-Lampe, also ok.
INPUT CHANNEL 6 wäre Wasser, Gas, wenn Stromquelle ein, i.O.
INPUT CHANNEL 8 ?
INPUT CHANNEL 16 für PHG Eingelegt / Draussen in Türfach
Auf der 2. DSDX110 nur Input 12 und 14
CHANNEL 12 wäre Weave inhibited, ok
INPUT CHANNEL 14 müsste sein für aktiv Seite 1 !!!!
m RUN Modus auf der 1. Output 10, 16 dauerhaft und 14 blinkt.
10 ist RUN-Lampe, 16 ? , 14 ist SYNC, passt
Auf der 2. Sind Output 1 und Input das selbe wie im Standby
CHANNEL 1 ist Systemausgang für RUN, passt.
nd output 12 im Standby auf der 1. Nachdem ich das erste mal nach Neustart den Run betätige
Error lampe., ok. nach quittieren über Stanby-Taster sollte dieser weg sein.
So, passt eigentlich nicht schlecht.
Als Du ihn Stromlos machtest, gehe ich davon aus, das KA1 auch abfiel, oder?
Und dass während Systemstart die Software kurz OUTPUT 14 anstellt zum die Seite zu aktivieren.
Bitte prüfe die noch.
Wenn dies so wäre, müsste man mit Sicherheit nochmals die Geschichte mit den Tachos anschauen.
Die Achse müsste sicher stehen bleiben, wenn Du hochschaltest auf RUN.
Müsstest dann wirklich mal den Kreis der Tachos durchmessen, ob wir hier nicht ein Problem haben.
Dito mal Tachospannung messen.
Resolversignale sicher auch richtig angeschlossen?
Hast Du mal auf die SYNC-LEDS geschaut, wenn der Tisch gedreht hat? Schalteten da diverse LED's.
-
genau KA1 fällt im Stromlosen Zustand.
Zustand nach Neustart siehe Foto
Bei RUN:
SYNC 3 auf der 2. DSQC129 blinkt langsam bis er in den ERROR geht.
Wie genau soll ich wo was messen?
-
SYNC 3 auf der 2. DSQC129 blinkt langsam bis er in den ERROR geht.
OK. Sieht so aus, dass Sync-Schalter schon mal funktioniert.
Attached mal Schaltplan zu den Tachos.
Speziell, Achse 6 und Achse 8 sind in Serie hintereinander geschalten.
Toll wäre, wenn Du an Tacho 6, bei Klemmen D10 // 1 + 2 mal Spannung messen könntest, wenn Achse dreht!
Müsste am Getriebe sein des sich bewegenden Tisches,
1 sollte -, 2 + sein. Solltest etwas zwischen 25V und max. 52V Gleichspannung haben. Achte auch auf +-. Falsch herum führt zum gleichen Effekt.
Weiter wäre toll am Control Board der 6. Achse, D22.173X2 Zwischen Z10 und Z11. Da sollten wir dasselbe haben.
-
Bitte auch noch an der YYT102 der "6. + 8." Achse (müsste graue sein) zwischen Tacho und COM messen, wenn Achse dreht. Gleichspannung.
-
so hab das mal gemessen.
Also an klemme 1 und 2 bei Tacho 6 habe ich am anfang 54V und dann fällt er ab auf 52 und 51 so eher schwankend.
An Z10 und 11 habe ich 51V plus minus 1V
-
zwischen Tacho und COM habe ich 8,1V
-
An Z10 und 11 habe ich 51V plus minus 1V
Heisst, Motor läuft mit Fullspeed! Nicht gut!
Und Du hattest sicher Plus des Messgerätes bei Z11, Minus am Z10 und es ergab +51V ? Und nicht -51V?
Falsch gemessen wäre aktuell für die weitere Fehlersuche fatal. Polarität ist wichtig.
Wenn nicht sicher, lieber ein Photo kurz posten wie Du gemessen hast.
Was musstest Du machen an den Resolververdrahtungen ? Sprich Plug C und D und den Kabeln L3 und L4?
-
Moin,
Bin mir ziemlich sicher dass ich richtig gemessen habe und es stand auf jeden Fall kein Minus davor! Darauf habe ich geachtet.
Ich musste ein neues Kabel ziehen von den Revolvern zu den Plugs.
Habe dann erst bei den Revolvern alles so aufgelegt wie es in der Zeichnung steht und anschließend auf die jeweiligen Plugs aufgelegt wie es in den Plänen steht
Ansonsten musste ich noch das 3 adrige Gleichstromkabel legen aber da war ja wie gesagt im Roboter und am Respöver jeweils ein Restkabel vorhanden sodass ich dort einfach erstmal wieder angeknüpft habe.
Grüße
-
Läuft der Motor im Uhrzeigersinn, von der Abtriebswelle her gesehen?
Hab aktuell kleines Prob. Wenn man in verschiedene Schaltpläne schaut,
ist exakt dieses Tachosignal der Achse 6 +- vertauscht angegeben.
Im vergleich zu anderen Achsen würde die Logik dafür sprechen, dass D22.173X2 Z10 + sein sollte, Z11 -.
Dann wäre Dein Messergebnis eben so, das tatsächlich was verdreht wäre.
Schlussendlich müssen Drehrichtungen des Motors, Tachos wie auch Resolver phasengleich passen.
Und das Fehlerbild spricht dafür, dass wir wirklich hier das Problem haben.
Testweise einfach mal drehen wäre eine Möglichkeit, aber würde dies erst als 2.Schritt machen.
1. Schritt müsste wirklich nochmals das seriöse anschauen und ausmessen der Verdrahtung sein.
Ich kann Dich hierbei nur unterstützen, wenn Du mir detaillierte Photos schickst von !jeder! Verbindung.
-
moin,
Ja die laufen anders rum!
Muss ich dann nur die 2 Pole vertauschen?
Oder wie soll ich es machen?
-
Ja die laufen anders rum!
Kannst Du mal messen, wenn Tisch läuft, an D22.177X2 Plus an B1, Minus an B7. Ist Motorenspannung, Gleichspannung.
Auch hier wichtig Plus Minus Richtung des Messgerätes.
Ist Motorausgang der Karte. Gehe von ca. 45V, evtl. 60V aus.
Achtung: Keine Kurzschlüsse und Finger nicht am falschen Ort.
-
habe nun gemessen so wie auf den Fotos im Anhang.
V schwankt sehr stark!!! Von 22V bis 60v
-
Gute Bilder, Danke.
Bitte check mal an BX90, wie Du die Kabel da angeschlossen hast.
Plus des Motors der Achse 6 sollte auf der 1 sein, Minus auf der 2 und ob die Brücken richtig rum drin sind.
Wenn Polung drehen, dann in erster Linie hier.
Von mir aus kannst Du dies mal testweise machen.
Hand zur Sicherheit am Not-Aus.
Und dran denken, Achse 8 wäre vermutlich auch noch verdreht. Schaltet nach Sync 6 selbständig auf die 8.
Bin heute nachmittag viel uwegs
-
hier die Fotos wie Achse 6 angeschlossen ist
-
Muss es später mal anschauen.
Am Deckel des Klemmenkasten des Motors gibt's kein Beschrieb / Teichnung, welche Klemme was ist?
Evtl. im 2. Motor?
-
jop ist eine zeichnung
Hilfe und Support für ABB Roboter Programmierung, Konfiguration, Inbetriebnahme finden Sie hier im ABB Roboter Forum.
ABB Rapid Programmierung ist einfach, die Roboterforum Community hilft sehr gerne.
Erstelle ein Benutzerkonto oder melde dich an um zu kommentieren
Du musst ein Benutzerkonto haben um einen Kommentar hinterlassen zu können
Benutzerkonto erstellen
Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Geht einfach!
Neues Benutzerkonto erstellen