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Roboterforum für Industrieroboter Anwender  |  Industrieroboter Helpcenter  |  Stäubli Roboter (Moderator: titan72)  |  Thema: Robotersteuerung Rho3 (IQ140) NOT-AUS 0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema. « vorheriges nächstes »
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Autor Thema: Robotersteuerung Rho3 (IQ140) NOT-AUS  (Gelesen 6670 mal)
Hermann
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« Antworten #15 am: 20. Februar 2009, 11:23:07 »

Hallo,
gratuliere, an was lag's denn jetzt?

Könnte sein, dass sich ROPS4 mit der RHO3 gar nicht verträgt, soweit ich weiss ist ROPS4 für die RHO4
entstanden.

Funktioniert denn das Kabel mit ROPS3? Ansonsten könnte die Belegung noch falsch sein,
da mussten irgend welche Brücken drin sein.

Hermann
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Gerry
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« Antworten #16 am: 20. Februar 2009, 12:02:53 »

Hallo,

wir hatten einen Spannungsfehler und nach wie vor den Not-Aus Fehler. Den Not-Aus Fehler haben wir relativ schnell behoben. Und der Spannungsfehler wurde durch das zusätzliche E/A-Modul ausgelöst. Das haben wir dann einfach ausgebaut und der Fehler war weg.

Laut eines Mitarbeiters der Fa. Baumann müsste ROPS4 eigentlich mit Rho3 kompatibel sein. Und dieses Kabel hat er uns vorgeschlagen. Außerdem hat er uns noch die Einstellung gegeben, die im Handbediengerät eingestellt werden müssen (unter Mode 9.1.1), wenn wir den Anschluss X11 oder X12 der Steuerung verwenden.

Was also genau der Fehler ist, wissen wir nicht. Wir haben jetzt noch mit einem Lehrer gesprochen, und der hat uns vorgeschlagen, wir sollten den Hardware-Handshake ausschalten. Also werden wir das einmal ausprobieren.

Vielleicht fällt dir oder jemand anderen noch etwas dazu ein.

Danke im Voraus!

Lg Gerry
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« Antworten #17 am: 10. März 2009, 18:22:28 »

Hallo!

So, jetzt ist das meiste mal soweit funktionsfähig. Der Roboter lässt sich wie bereits erwähnt referenzieren und auch das Problem mit der Verbindung vom PC zum Roboter wurde behoben. D.h. wir können jetzt Programme am PC schreiben, übertragen und in der Steuerung speichern.

Wenn wir nun aber ein Programm starten lassen wollen, fährt er kurz los, wird aber sofort wieder gestoppt, und zwar vom internen Not-Aus.
Es werden folgende Fehler angezeigt: Interpolatorstop Achse 1 und 2 (Kode 1280 und 1281) und etwas mit Notaus-Eingang, sprich wahrscheinlich der interne Not-Aus.

Weiß vielleicht jemand was hier das Problem sein könnte?

Danke im Voraus!

Lg Gerry
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Hermann
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« Antworten #18 am: 10. März 2009, 21:41:27 »


Referenzierung wurde wahrscheinlich im Handbetrieb durchgeführt?

Dann könnten es falsche Maschinenparameter sein, denn im Handbetrieb
wird mit reduzierter Leistung gefahren.

Hermann

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« Antworten #19 am: 11. März 2009, 10:14:48 »

Die Referenzpunkte werden immer mit dem INIT-Programm angefahren im Automatik-Betrieb. Das Programm haben nicht wir geschrieben, es war bereits in der Steuerung gespeichert.
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Hermann
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« Antworten #20 am: 11. März 2009, 14:25:00 »

Hallo,
wie sieht das Programm denn aus?

Linearbewegung oder PTP?

Vielleicht zu grosse Geschwindigkeit oder Beschleunigung programmiert.

Hermann
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« Antworten #21 am: 02. April 2009, 08:07:31 »

Hallo!

Die geschriebenen Programme laufen bereits alle. Unser einziges Problem ist nun folgendes: Immer, wenn wir eine zu hohe Beschleunigung (A>10) einstellen, fährt der Roboter kurz los und bleibt dann sofort wieder stehen, weil er vom Not-Aus gestoppt wird (egal ob PTP oder Linearbewegung).

Woran kann das liegen? Vielleicht an den Maschinenparametern?

Danke im Voraus!

Lg Gerry
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Hermann
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« Antworten #22 am: 02. April 2009, 20:41:31 »

Naja,
vielleicht liegt es einfach daran, dass er die Beschleunigung nicht schafft  zwink
Das Ding hat halt mal seine Grenzen, und nicht alles was man programmieren
kann muss der Roboter dann auch schaffen, so gern man das manchmal möchte.

Hermann
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« Antworten #23 am: 02. April 2009, 23:07:41 »

Es kann auch sein das die Servos nicht in dem AUTOMATIK Modus sind.
Das heißt :
Roboter im AUTO Betrieb, Sicherheitskette ext. ok, aber AUTOmatik Freigabe nicht da.
Wie ich gelesen habe war der Roboter in Zelle, schau mal nach ob im Schaltschrank die exteren Automatikkette  geschlossen ist.
Hab das Problem mal gehabt.


Wenn die Beschleunigung zu groß wäre, würden die Servos in Störung gehen.

Gruß German Service
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« Antworten #24 am: 08. Mai 2009, 08:34:36 »

Hallo!

Haben uns mal auf die Suche nach der externen Automatikkette gemacht, sind aber nicht fündig geworden. Wo soll die sein? Und wozu ist die eigentlich gut?

Danke im Voraus!

Gerry
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« Antworten #25 am: 25. Mai 2009, 18:50:06 »

Hallo!

Habe ein großes Problem. Nach dem Booten der Steuerung zeigt das PHG folgendes an:

Systemfehler 102
falsche MK-Bestueck.

und dann die Option

-->MP ändern.

Wir haben einige Steuerleitungen (X11, X12,...) neu verkabelt. Kann es sein, dass es sich nur um einen vertauschten Draht handelt? Oder ist etwas anderes die Ursache dafür???

Bitte um schnelle Vorschläge, es drängt ziemlich!

Danke im Voraus!

Lg Gerry
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Hermann
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« Antworten #26 am: 30. Mai 2009, 08:03:00 »

Hi,
also wenn's vor der Umverkabelung ging, an was soll's denn sonst liegen?

Im schlimmsten Fall ist jetzt die Eingangskarte für die Messsysteme defekt  bawling.

"Flasche MK-Bestueck" dürfte heissen: falsche Messsystemkarte bestückt.

Hermann
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« Antworten #27 am: 06. August 2009, 18:45:27 »

He Gerry könntest du dichmal mit mir in verbindung setzen hab die gleichen Probleme mit dem Sr 60 wie du und würde gern erfahren wie du deine gelöst hast.

Dankeschön
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titan72
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« Antworten #28 am: 07. Oktober 2009, 00:41:44 »

Hallo,
was genau der Lösungsansatz war wäre wohl für alle was, wenn möglich bitte posten und ROPS4 ist zu 100 mit rho3 kompatibel, benutze ich nur an IQ140, IQ150, bis dahin und vielen dank MfG Christian!!!
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‘Go To Statement Considered Harmful’

„Seit Jahren bin ich nun mit der Beobachtung vertraut, dass die Qualität von Programmierern eine abnehmende Funktion der Dichte von GOTO Anweisungen in ihren Programmen ist.“
Edsger W. Dijkstra

Dem haben wir nichts hinzuzufügen!
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