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Roboterforum für Industrieroboter Anwender  |  Industrieroboter Helpcenter  |  ABB Roboter (Moderatoren: burlibua, Sven Weyer, rmac)  |  Thema: Verlust der Umdrehungszähler 0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema. « vorheriges nächstes »
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Autor Thema: Verlust der Umdrehungszähler  (Gelesen 2594 mal)
högi
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« am: 03. März 2008, 18:57:13 »

Hallo Leute
Ich wurde heute zu einem Roboter gerufen der angeblich mitten im Takt stehen geblieben ist.
Als ich ankam stand der Roboter wirklich mitten in einer programmierten Bewegung, aber alle Umdrehungszähler waren flöten.
Seitdem ich alles aktualisiert habe, arbeitet der Roboter wieder normal.
Die Bediener und Intsandhalter schwören Stein und Bein das es keinen Stromausfall gegeben hat. Denken
Demnach hätte dieser Roboter mitten drin sein System einfach so neu gestartet! hilfe

Hat jemand von euch so etwas schon einmal gehabt????
Unten findet ihr einen Auszug der Log.

Gruß
högi

131356       I      Betriebszustand        10013      Not-Aus-Zustand                            2007-12-21 17:54:49    Das System befindet sich im Not-Aus-Zustand, da der MOTOREN-EIN-Kreis von einer Not-Aus-Vorrichtung ge├Âffnet wurde.   {args: }
131357       I      Betriebszustand        10015      Einrichtbetrieb gew├ñhlt                    2007-12-21 17:54:49    Das System befindet sich im Einrichtbetrieb.   {args: }
131358       I      Betriebszustand        10045      System neu gestartet.                      2008-03-03 16:25:25    Ein bereits installiertes System wurde neu gestartet.   {args: }
131359       E      System                 20195      Systemdaten sind beim letzten Abschalten dieses Systems verloren gegangen.   2008-03-03 16:25:25    Normalerweise werden alle Systemdaten beim Abschalten gespeichert. Beim letzten Abschalten konnten Daten nicht gespeichert werden. Das System wurde mit den letzten korrekten Systemdaten neu gestartet, die fr├╝her unter THU JAN 03 17:32:02 2008 gespeichert wurden.    {args: "THU JAN 03 17:32:02 2008", "THU JAN 03 17:32:02 2008"}
131360       E      System                 20193      Warnung - Aktualisierung der Roboterdaten   2008-03-03 16:25:25    Achssynchronisationswerte und Daten der Service Information (SIS) wurden aus dem Backup hergestellt.Systemunabh├ñngige Roboterdaten wurden beim Abschalten nicht gespeichert. DieDaten wurden aus dem neuesten Backup wiederhergestellt.   {args: }
131361       W      E/A und Kommunikation   71317      DeviceNet-Einheit zur├╝ckgesetzt.           2008-03-03 16:25:35    DeviceNet-E/A-Einheit PB_Karte wurde neu gestartet durch Feldbusbefehl D352Areset, um sicherzustellen, dass Feldbusbefehlswerte aktiviert sind. Die Einheit verliert beim Neustart den Kontakt und wird dann automatisch neu verbunden.   {args: "PB_Karte", "D352Areset"}
131362       I      Betriebszustand        10045      System neu gestartet.                      2008-03-03 16:25:51    Ein bereits installiertes System wurde neu gestartet.   {args: }
131363       E      Bewegung               50057      Achse nicht synchron.                      2008-03-03 16:25:54    Position von Achse rob1_1 nach Abschalten/Netzausfall ist zu weit von der vorherigen Position entfernt.   {args: "rob1_1"}
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Zwei Dinge sind unendlich,das Universum und die menschliche Dummheit. Aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher, !!!!
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Sven Weyer
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« Antworten #1 am: 04. März 2008, 07:11:02 »

Jupp
das kenne ich. Da hast irgendwo einen Wackler oder einen Kurzschluß.

Sven
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heini0707
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« Antworten #2 am: 06. März 2008, 23:57:42 »

Jupp
das kenne ich. Da hast irgendwo einen Wackler oder einen Kurzschluß.

Sven

Wahre Worte Meister  supi Kurzer, sicher ein Kurzer.
Jeder der Schei.... bauen will oder nichts anderes zu tun hat, einfach auf der Standart I/O Baugruppe von ABB, soweit eine vorhanden, Ausgang setzen und kurzschließen. Und siehe da, die Meldung ist schon da Smile

Kleiner Tipp am Rande: Wenn du Meldeleuchten eingesetzt hast, solst du schauen ob diese richtig zusammen gesteckt sind (Ampel) oder Birnen tauschen, dies ist die häufigste Uhrsache für einen Kurzschluss
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högi
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« Antworten #3 am: 08. März 2008, 20:24:01 »

Hi Leute
Der Roboter funktioniert seit diesem Tag einwandfrei.

Kurzschluss könen wir nicht gänzlich ausschließen.
Der Roboter steht in einer Waschmaschine!!!

Obwohl, wenn die Kiste Wasser zieht, müsste dann nicht eine Sicherung kommen?

Wackler ist wahrscheinlicher!
Hier sind 1000 bar Hochdruckpumpen am Werk!
Wenn da die Klappen der Ventile  auf und zu gehen wackelt alles!!


Gruß
Högi
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robotjoe
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« Antworten #4 am: 05. April 2008, 15:52:54 »

Ich vermute es ist eine IRC5 - Steuerung.
Bei diesem DIng gibt es Probleme mit dem Netzteil für die
Spannung des Hauptrechners. (DSQC604).
Die Spannung bricht ganz kurz ein und kommt dann sofort wieder.

Dieser Fehler wird in immer kürzeren Abständen wieder auftreten.

Gruß
Robotjoe
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GRIHAY
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« Antworten #5 am: 07. Mai 2010, 16:27:30 »

HI zusammen,

Nur zur Info an alle die auch Über dieses Thema Stolpern. biggrins

Bei uns war genau das gleiche Problem wie oben Beschrieben.
Ich hatte zuerst auch einen "Kurzen" in Verdacht.
Nach langem hin und her tauschen und suchen hat sich rausgestellt das, das Netzteil vom Rechner selbst schuld daran war. Das hatte eine "Macke". (IRC5-Steuerung nicht der "Hasenkäfig", denn der hat ein Seperrates, Externes Netzteil im Schrank. Exclamation)

MfG  supi
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tnjsk4
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« Antworten #6 am: 17. Mai 2010, 12:27:55 »

Hallo,
ist es denn immer nur 1 oder 2  Achsen oder sind es alle Achsen?

Haben so etwas ähnliches auch schon gehabt (immer Achse 1 und 2),
nach dem Wechsel des Basiskabel, ist der Fehler nicht mehr aufgetreten!

Gruß
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GRIHAY
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« Antworten #7 am: 18. Mai 2010, 11:09:15 »

Hallo tnjsk4

Bei mir waren es zum Schluss alle Achsen, die "weg" waren.
Es fing damit an, dass anfangs ein "B-Start" schon geholfen hat. Später musste ich dann die Steuerung "Abstechen" und danach B-Start.
Dann ging es los mit Umdrehungszähler verloren und zum Schluss ging dann garnichts mehr.
Das Problem trat dann immer häufiger in immer kürzeren abständen auf.  kopfkratz

MfG
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ordalien
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« Antworten #8 am: 02. Juli 2010, 12:30:20 »

Wir hatten diesen Fehler auch schon an einer unserer IRC5 Steuerungen.

Bei uns war es damals auch das Netzteil!
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